“雙爭做”活動專欄| 軋鋼廠跑好開局“第一棒”實現效率效益雙提升
2023-04-24
一季度,軋鋼廠緊緊圍繞直軋三期和160mm方坯改造等工作,以深入推進“學巴鋼經驗·促指標提升”工作為抓手,緊盯市場需求,靈活調整產品結構,深化對標提升,狠抓工藝改進和設備升級改造,激發全員動能,全力跑好開局“第一棒”,為經營生產效益效率雙提升加油助力。1—3月份,綜合成材率99.70%;綜合合格率99.90%;機時產量125.87t/h;作業率68.28%;綜合工序能耗37.84kgce/t;部分關鍵指標創歷史最好水平,實現了一季度良好開局。
一、強化黨建引領。面對復雜多變的市場形勢,軋鋼廠黨委將黨建工作與經營生產深度融合,帶頭下基層講形勢、講目標、講任務。針對重點指標提升工作,持續從細化過程管控入手,實現指標再提升。通過精心組織坯料、提高部分規格機時產量、優化停機時間、配套激勵政策等措施,充分激發班組活力,快速靈活調整產品結構,一季度換工藝達257次,其中3月份兌現品種達133個,刷新歷史紀錄。高棒Φ20mm錨桿和圓鋼成品軋制速度提高1.4m/s,高線Φ8mm盤條成品軋制速度提高2m/s,棒材Φ22mm二切分成品軋制速度提高0.5m/s。
二、狠抓能源管控。加大各產線能源管控力度,每天由專業人員對生產工序中存在的跑、冒、滴、漏現象進行督查,完善《軋鋼廠能源消耗情況分析表》,實現了軋鋼能源消耗逐月降低目標。特別是在棒線南線加熱爐停爐進入全直軋生產模式后,實現了高爐煤氣消耗大幅降低。型鋼作業區優化高、焦爐煤氣配比,提升煤氣綜合使用效率。3月份,軋鋼高爐煤氣消耗164.32m3/t,創歷史最好水平。同時,棒線作業區對區域內新水消耗進行排查,水耗達到0.22t/t,創歷史最好水平。軋鋼工序能耗達到36.45kgce/t,創今年最好水平。
三、堅持對標找差。按照公司“對標永遠在路上”的要求,軋鋼工序認真學習對標企業先進經驗,通過針對性找差以及持續開展學巴鋼“兩張表” “插紅旗、貼紅花、樹典型”等活動,提升全員比學趕超動能。其中,棒材≤10kg定重符合率由9.89%提高至23.31%,通尺率由去年的0.50%降至目前的0.26%;北線高棒改造完成,實現了南北線轉換作業過程中四種模式的功能切換,時間較原先縮短約30分鐘,螺紋鋼直軋率達到71.22%,提升效果明顯。型鋼部分規格生產節奏顯著提升。
四、夯實設備基礎管理。該廠將操作、維護、技術等人員有機融合,利用TPM活動平臺,加強設備點檢,及時發現設備隱患;通過加強棒線精軋機、預精軋機錐、輥箱設備等設備管理和攻關,重復性設備故障率明顯降低,設備零星故障次數及總時間呈下降趨勢,為高效生產奠定了堅實基礎。