沖刺首季開門紅| 煉鐵廠:管理杠桿撬動固廢循環利用創效210萬元
2023-03-21
小編的話:今年以來,公司廣大干部職工深入貫徹落實集團“兩會”和公司職代會精神,持續保持戰略定力,緊扣打牢高質量發展基礎工作主線,進一步強化效率效益導向,整體保持了向好發展態勢。當前,面對持續嚴峻的市場形勢,公司號召廣大干部職工,居安思危,居危思進,做好沖鋒準備,以更高標準、更嚴要求將工作做到極致,確保經營生產首季開門紅,為全年預算目標任務完成奠定堅實基礎。今起,開設“沖刺首季開門紅”欄目,聚焦公司各單位做好沖鋒準備,堅持穩中求進、對標提升,保障高效生產的好思路和好做法。
基于環保需要和極低成本運行實際,煉鐵廠剛性落實公司“含鐵物料不出廠”要求,拓展“含碳物料回用”渠道,精細化管控,科學合理組織,“精”字當頭做好“固廢利用”文章,實現了經濟效益、環保效益“兩收效”。2月份,燒結工序固廢消耗實現53.4kg/t,比1月份多使用約4000噸固廢物,同時減少了礦粉消耗,實現創效約210萬元;高爐工序繼續提高焦化除塵灰使用比例,在燃料比可控的情況下,焦化除塵灰噸鐵消化量由6.95kg/t提高至7.42kg/t,有效降低高爐燃料成本。
煉鐵廠作為鋼鐵流程的主要工序之一,不僅產生固廢,還要根據固廢的成分和性能,結合燒結工序和高爐工序冶煉特點,在合理可控范圍內積極消化公司其他工序產生的固廢。
堅持先算后干,動態調整。該廠把工作做在前面,做在細處,堅持“嚴把質量,信息反饋,科學測算,精準配加,合理優化”二十字方針,在“算”中找方法,測算不同礦粉配比條件下固廢最大使用量。一是抓住鐵水成分滿足煉鋼生產需要這個關鍵,根據性價比,在燒結配礦工序合理優化煉鋼壓濾泥、氧化鐵、磁選鐵以及高爐重力灰、礦槽灰、罐位除塵灰、燒結除塵灰等固廢使用量;同時嚴格根據高爐工序有害元素的控制標準調整固廢使用;二是增加對固廢物成分測算的頻率,堅持“只要變料就測算”原則,根據配礦結構、礦粉成分動態變化,對照用料標準,及時調整主料與固廢搭配比例、固廢小單項配加比例,實現最大限度使用回收物料,最高使用配比達到11%;三是結合固廢成分雜、品類多的實際,從表觀質量到成分性能進行嚴格把關,確保在料場充分混勻,實現成分相對穩定。全月實現了包括粗顆粒、氧化鐵皮、精選渣鐵在內的含鐵固廢全部消化。
完善制度,固廢循環利用更規范。結合《首鋼長鋼公司可回收物料管理辦法》,根據生產實際,優化完善《煉鐵廠固廢管理辦法》,以制度形式規范固廢的收料和使用。每月“回頭看”,分析固廢綜合利用情況,對生產使用過程中經濟效益的測算、分析,從經濟性、質量指標穩定性方面不斷調整適宜的固廢使用方案;每日總結當日回收料使用情況,分析當日產品微量元素的波段變化及趨勢,制定第二日回收料使用方案。指定原料作業區專人負責對現有固廢種類、數量、產生方式、運輸方式、物理化學指標進行現場監督檢查,杜絕不符合接收條件的回收物料;技術人員根據燒結生產需求,制定合理的固廢使用比例,保證雜料粒度、水分在適宜的范圍內波動;嚴格按照周期校驗電子秤,保證下料秤的準確性。
勇于嘗試,積極拓寬固廢回收種類。2022年11月,煉鐵廠除塵噴煤作業區開始在噴吹煤粉中添加焦化除塵灰的試驗。針對干熄焦除塵灰粒度較細、硬度高的特性,分兩個階段試噴。第一階段按3%進行配加,班班記錄堵槍情況,并與配加前進行對比總結。每三天檢查一次磨機研磨件、噴煤管道、噴槍磨損情況,運行兩周后,磨機、管道、噴槍無異常磨損加劇現象,堵槍也未增加;第二階段比例提高到6%,運行兩周后,高爐爐況未發生波動,逐步將焦化除塵灰比例提高至7-8%,實現了每日干熄焦除塵灰的全部消化。
此外,該廠配套出臺《煉鐵廠可回收物料獎勵管理辦法》,鼓勵職工對現場散落物料進行回收使用,對舊區螢石、料場馬路、料場邊角、鐵道周圍礦粉、連軋庫底煤等散落料進行回收。